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混凝土質(zhì)量教訓35例!每一個(gè)都是干貨!

發(fā)布時(shí)間:2020-08-24人氣:102

1 原資料質(zhì)量和管理

[實(shí)例1] 水泥溫度太高,形成混凝土坍落度損失過(guò)快。


某工程在6月份澆注C30梁板進(jìn)程中,發(fā)現混凝土坍落度損失很快,形成滾筒內混凝土結料。


緣由剖析:經(jīng)查所進(jìn)水泥溫度達80℃,且水泥普遍偏細,形成需水量增大,當用水量缺乏時(shí)發(fā)生坍落度損失過(guò)快。


避免措施:在夏春季節5-10月份,對間接從水泥廠(chǎng)或粉磨站長(cháng)途運輸進(jìn)貨的水泥,必需每車(chē)測量水泥溫度要小于65℃。


[實(shí)例2] 外加劑冬期時(shí)結晶,梗塞管道。


在11月到次年2月份,由于氣溫下降較快,在外加劑泵抽料到秤斗時(shí)會(huì )呈現較多結晶,梗塞管道和蝶閥,形成計量遲緩。


緣由剖析:公司在用的萘系高效減水劑中Na2SO4在氣溫較低時(shí),到達過(guò)飽和而析出晶體。


避免措施:與減水劑供給商協(xié)商調整減水劑配方,由含固量由32%降到20%含固量,已根本處理析晶成績(jì)。


[實(shí)例3] 雨水或沖水進(jìn)入外加劑罐,形成濃度降低,影響混凝土坍落度。


某日開(kāi)端供給工程的混凝土出廠(chǎng)前由檢測臺反省時(shí)均發(fā)現坍落度偏小狀況。


緣由剖析:反省減水劑罐上方進(jìn)料口被人翻開(kāi)后未蓋好蓋子,下暴雨及能夠沖洗罐頂的水流入罐內,形成減水劑濃度下降。


避免措施:進(jìn)料供給商在將減水劑泵到罐內后,應及時(shí)將上方蓋子蓋嚴,資料員增強巡察。


[實(shí)例4] 將木鈣減水劑誤用爲萘系減水劑形成緩凝。


在供給某工程二層梁板時(shí),施工單位反映凝結工夫太長(cháng),澆筑后24小時(shí)仍未凝結。


緣由剖析:經(jīng)反省配合比下料記載,普通減水劑被當作高效減水劑輸出電腦,高效減水劑次要以萘系爲主,按粉劑摻量爲0.5%~0.8%,而普通減水劑次要成分爲木質(zhì)素磺酸鈣,摻量爲0.25%~0.3%。當木鈣超越膠結資料用量0.4%時(shí)就會(huì )呈現嚴重緩凝。


糾正措施:運用木鈣減水劑摻量應嚴厲控制,配合比輸出時(shí)必需有另外操作員復核。


[實(shí)例5] 不同品牌防水劑混合運用。


某工程地下室外墻C40P8施工,發(fā)現一車(chē)混凝土坍落度偏大退回。


緣由剖析:經(jīng)反省進(jìn)貨記載,同期進(jìn)貨的兩種防水劑用于兩個(gè)工程中,一種有分明減水作用,另一種減水率較少,工人在搬運袋裝防水劑時(shí)呈現混雜運用的狀況。


糾正措施:每批防水劑(包括收縮劑等)進(jìn)廠(chǎng)時(shí)必需復檢合格才干運用,倉庫物資堆放應隔離和標識,不得混用。


[實(shí)例6] 砂中含有大塊的泥塊和卵石。


在某工地泵送施工時(shí)發(fā)現泵車(chē)下料斗上有較多大塊鵝卵石和泥塊。


緣由剖析:砂場(chǎng)供給河砂在抽砂時(shí)篩網(wǎng)破損,抽料口拔出太深,將河床底部的大塊石頭和泥團抽到砂中。


糾正措施:砂場(chǎng)應活期反省抽砂機篩網(wǎng)能否破損,公司砂石進(jìn)料口及主機樓待料槽應加裝隔柵,避免雜物進(jìn)入混凝土。


[實(shí)例7] 碎石含泥量超標。


雨天后所進(jìn)碎石含泥量超越1%,形成混凝土需水量增大,混凝土強度下降。


緣由剖析:下雨后碎石破碎進(jìn)程含少量砂土,振動(dòng)篩分時(shí)無(wú)法別離潔凈。


糾正措施:在上料碼頭添加沖水設備,將含泥量控制在規范范圍內。不合格碎石嚴禁進(jìn)倉。


[實(shí)例8] 粉煤灰、礦渣質(zhì)量不合格。


公司推銷(xiāo)F類(lèi)一級灰,進(jìn)廠(chǎng)時(shí)細度、需水量比和燒失量等目標偶然達不到要求;推銷(xiāo)的S95級磨細礦粉,7天和28天活性目標偶然達不到要求,但檢測周期長(cháng)。


緣由剖析:電廠(chǎng)燃煤質(zhì)量呈現動(dòng)搖,粉煤灰分選設備呈現毛病,惹起質(zhì)量動(dòng)搖;礦渣來(lái)源不波動(dòng),比外表積偏小。


糾正措施:每車(chē)粉煤灰和礦渣粉進(jìn)廠(chǎng)后應反省細度或需水量比合格才干入庫。每車(chē)檢測礦渣比外表積≥400㎡/kg合格才干進(jìn)庫,活期到供給廠(chǎng)抽樣。


[實(shí)例9] 水泥、粉煤灰和礦粉等粉狀物進(jìn)倉前須經(jīng)篩網(wǎng)過(guò)濾。


主機樓操作員反映螺運機被雜物卡住,形成電機燒毀。


緣由剖析:散裝物料進(jìn)倉時(shí),含有鐵釘、鋼球等球磨機中雜物,卡入螺運機間隙。


糾正措施:一切進(jìn)料管口前加裝φ10mm孔徑的篩網(wǎng),避免大塊雜物進(jìn)入罐中。


[實(shí)例10] 原資料混倉。


某工程供給進(jìn)程現場(chǎng)質(zhì)檢員發(fā)現混凝土粘性差,顏色偏白,經(jīng)疾速檢測強度分明偏低,對已澆注的混凝土清算潔凈重新澆注。


緣由剖析:供給商駕駛員不熟習公司管道布置狀況,接錯管口,將粉煤灰錯打入水泥罐中。


糾正措施:一切粉料罐口必需加鎖,標識清楚,資料員增強各資料庫的巡查監視。


2 配合比管理


[實(shí)例11] 泵送高度和長(cháng)度變化未及時(shí)調整配合比。


1)某工程地下室底板C40P8供給進(jìn)程發(fā)作嚴重堵管景象,現場(chǎng)泵管長(cháng)度超越200米。


2)某工程施工二十一層柱墻時(shí),屢次發(fā)作堵管景象。


緣由剖析:施工單位在下達消費義務(wù),未寫(xiě)明泵送高度或泵送程度管長(cháng)度,而按普通5-31.5mm碎石和普通泵送坍落度開(kāi)具配合比,形成堵管爆管。


糾正措施:1)泵送高度超越20層或60米時(shí),必需注明5-25mm碎石粒徑,且坍落度應≥160mm。2)泵車(chē)班布管時(shí)宜布得橫平豎直,盡量增加彎頭和變管數量,如程度管道長(cháng)度超越150米,坍落度應≥160mm。


[實(shí)例12] 砂細度模數變化影響混凝土坍落度。


某工程施工進(jìn)程呈現坍落度偏大,混凝土呈現離析景象。


緣由剖析:河砂細度模數變大,比外表積減小,惹起坍落度偏大。


糾正措施:進(jìn)廠(chǎng)河砂應混合平均,如檢測細度模數變化較大,應及時(shí)調整施工配合比。


3 消費進(jìn)程管理

 

[實(shí)例13] 調度任務(wù)失誤。


1)供給某工地混凝土時(shí),質(zhì)檢員發(fā)現交貨單混凝土標志與強度等級不符。


緣由剖析:當班調度員在輸出消費義務(wù)單時(shí),誤將強度等級輸爲C15,而主機消費的確按C25P6消費,屬輸出錯誤。


糾正措施:調度在發(fā)第一車(chē)混凝土時(shí)必需與消費義務(wù)單核對正確無(wú)誤前方可打印《交驗單》。


2)某工程同時(shí)施工獨立根底承臺C30及獨立根底墊層C15,工地施工員引導車(chē)輛到卸貨地點(diǎn)時(shí),未看清C15交貨單及強度等級標識牌就卸料,經(jīng)調度訊問(wèn)才發(fā)現強度等級錯誤。


緣由剖析:現場(chǎng)施工員在同一工地澆筑不同強度等級混凝土時(shí),未仔細核對發(fā)貨單和標識牌就卸料。


糾正措施:調度員發(fā)車(chē)前必需與施工單位核對強度等級、施工部位無(wú)誤后才干發(fā)貨。交貨單信息必需精確無(wú)誤,攪拌車(chē)駕駛員抵達現場(chǎng)應先由工地確認無(wú)誤方可卸料。


3)某日業(yè)務(wù)員接聽(tīng)暫時(shí)訂單時(shí),將混凝土標號C35誤填爲C30。


緣由剖析:業(yè)務(wù)員在接到工地行動(dòng)電話(huà)告訴下達消費義務(wù)單,調度員未仔細確認交貨信息無(wú)誤。


糾正措施:月消費方案單必需詳細注明工地需求,暫時(shí)訂單須由工地資料員或施工員確認相關(guān)信息無(wú)誤,或以書(shū)面傳真方式送達調度中心,防止部位或強度等級錯誤發(fā)作。


[實(shí)例14] 主機操作員任務(wù)失誤。


1)某日在查詢(xún)主機報表時(shí)發(fā)現主機操作員將某工地C15混凝土,選擇到C30配合比拌出。


2)某日調度員發(fā)貨甲工地C25用車(chē)號A#裝料,B#車(chē)裝乙工地C35,但A#車(chē)未及古裝貨,調度員又未聯(lián)絡(luò )到司機,就叫后一部B#車(chē)交換裝貨,而主機操作員未仔細核對交驗單間接投單,招致B#司機實(shí)踐裝甲工地的混凝土卻送到乙工地。


緣由剖析:主機操作員未仔細核對交貨信息提早投單。


糾正措施:在工控零碎未片面聯(lián)網(wǎng)以前,先由調度打印交貨單后,書(shū)面交由主機操作員,由其仔細核對攪拌運輸車(chē)車(chē)號、工程稱(chēng)號、施工部位、強度等級、配合比編號無(wú)誤才干拌料,拌料終了簽字確認,然后才干投單。目前經(jīng)過(guò)ERP零碎開(kāi)發(fā),將方案錄入消費義務(wù)零碎和調度零碎及工控零碎聯(lián)接在一同,無(wú)效避免主機操作員和調度員的人爲失誤。


[實(shí)例15] 計量失控,砂石超稱(chēng)。


1)主機操作員發(fā)現砂石待料槽中砂石嚴重偏多,告訴車(chē)輛過(guò)磅砂石計量有誤。


緣由剖析:砂石秤放料閘門(mén)舉措未到位,石子計量閘門(mén)就開(kāi)端放料。


糾正措施:每班重點(diǎn)反省氣缸、電磁閥、限位器,對計量秤重新活期自校合格后才干消費。


2)主機操作員拌某工程九層梁板時(shí),未察看顯示數據中無(wú)該種類(lèi)水泥卻拌料消費,形成拌料報廢,


緣由剖析:技術(shù)值班傳送配合比送到工控機時(shí),該主機無(wú)該種類(lèi)水泥,水泥種類(lèi)未婚配形成。


糾正措施:請軟件公司及時(shí)修正順序,主機操作員應留意各計量秤稱(chēng)量狀況,如呈現異常狀況不得攪拌。


[實(shí)例16] 外加劑濃度不平均,形成局部混凝土緩凝。


某日澆筑某工地14層墻柱、15層梁板混凝土時(shí),呈現坍落度偏大,初凝工夫超越20小時(shí)景象。


緣由剖析:減水劑罐攪拌器毛病,形成減水劑密度不平均,儲罐下部減水劑密度偏大,凝結工夫過(guò)長(cháng)。

糾正措施:減水劑必需定時(shí)攪拌平均,資料員應增強巡察,如呈現攪拌器停轉,應立刻報修。


[實(shí)例17] 砂石倉未及時(shí)進(jìn)料,形成混凝土和易性差。


某日清晨5:00供給地下室底板承臺混凝土時(shí),兩臺拖泵同時(shí)堵管。


緣由剖析:碎石進(jìn)料不及時(shí),碎石倉料位偏低,形成堵管。


糾正措施:增強空中料倉和進(jìn)料巡查,進(jìn)料裝載機應及時(shí)上料,空中砂石料倉必需堅持滿(mǎn)倉。夜間技術(shù)值班、資料員和調度長(cháng)必需每?jì)尚r(shí)反省資料進(jìn)料狀況和砂石質(zhì)量。


[實(shí)例18] 粉煤灰和礦渣粉小計量呈現大誤差。


某日粉煤灰和礦渣計量秤呈現超量狀況,單盤(pán)計量誤差大于2%


緣由剖析:螺運機轉速太快,形成落差過(guò)大,局部沖量無(wú)法記載。


糾正措施:由設備部改動(dòng)螺運機齒輪箱變速比,在螺運機和稱(chēng)量斗間加裝閘閥,控制資料落差。


[實(shí)例19] 量差


某工地贊揚量差,按圖紙計算量與實(shí)踐澆筑數量相差超越國度規范范圍。


緣由剖析:計算配合比表觀(guān)密度時(shí)只按實(shí)踐表觀(guān)密度計量,未乘密實(shí)系數。


糾正措施:消費配合比密度應按混凝土實(shí)驗所測的表觀(guān)密度乘以混凝土密實(shí)系數(普通取1.01)確定。每班每臺機應抽查三車(chē)過(guò)磅復核,避免計量失控。


4 運輸和泵送管理

 

[實(shí)例20] 司機送錯工地。


某攪拌運輸車(chē)司機裝C25混凝土送到另一工地C30。


緣由剖析:駕駛員填寫(xiě)車(chē)輛追蹤表時(shí)未看清工地稱(chēng)號和施工單位,任務(wù)馬虎粗心。


糾正措施:每部混凝土攪拌運輸車(chē)必需標識清楚強度等級,駕駛員在裝完混凝土后,應及時(shí)填寫(xiě)車(chē)輛追蹤表上工程稱(chēng)號和施工單位,防止送錯工地。調度中心應親密留意GPS衛星定位零碎車(chē)輛運轉狀況,發(fā)現成績(jì)及時(shí)糾正。


[實(shí)例21] 司機運輸車(chē)滾筒積水。


某司機裝混凝土時(shí),滾筒內積水混凝土坍落度偏大。


緣由剖析:前一車(chē)在裝洗泵水后,抵達工地未全部用完,卻未及時(shí)將滾筒內剩余水卸凈,也未要求確認就裝料。


糾正措施:調度中心必需控管裝洗泵車(chē)水的攪拌車(chē),在接到司機卸水確認單后才干告訴裝料。司機洗車(chē)后及暴雨當時(shí),滾筒內的積水必需卸凈。


[實(shí)例22] 漏料、結料。


1)某日司機在運送混凝土到工地途中,滾筒反轉漏料,形成路面大面積凈化。


緣由剖析:卸車(chē)前未恪守流程規則插防反轉銷(xiāo),形成漏料。


糾正措施:規則攪拌運輸車(chē)駕駛員在卸車(chē)前必需反省能否插好防反轉銷(xiāo)。


2)某日攪拌車(chē)司機運送某工地C40混凝土,卸料終了未反省混凝土能否卸完,空車(chē)過(guò)磅也未觀(guān)察回空分量,滾筒內剩2方帶回公司。


緣由剖析:攪拌車(chē)駕駛員人爲任務(wù)馬虎粗心,未按規則流程反省滾筒內混凝土卸凈。


糾正措施:增強攪拌車(chē)駕駛員的質(zhì)量認識培訓,卸料終了應反省滾筒內能否有積料,運輸部活期抽查回廠(chǎng)空車(chē)分量,防止剩料和不同強度等級混凝土混裝。


3)某日攪拌車(chē)加速機螺絲斷裂,滾筒無(wú)法轉動(dòng),形成混凝土凝結在滾筒內。


緣由剖析:加速機螺絲斷裂,形成滾筒無(wú)法轉動(dòng)。


糾正措施:攪拌車(chē)駕駛員應做好日常車(chē)輛反省,偏重點(diǎn)反省滾筒加速機螺絲能否上緊或有彎曲和裂痕,防止在高速轉動(dòng)時(shí)螺絲斷裂,形成混凝土報廢。


[實(shí)例23] 泵送爆管堵管。


1)某工地泵送混凝土完畢,清洗混凝土管道時(shí),采用氣洗方式,由于壓力過(guò)大招致泵管管壁決裂,形成工人受傷。


緣由剖析:泵車(chē)自備水箱水量缺乏,采用水洗方式無(wú)法全部將混凝土洗出,而采用氣洗方式,氣洗壓力是水洗壓力的3倍,接在尾部的泵管管壁較薄,無(wú)法接受氣洗壓力而決裂,形成混凝土飛出傷人。


糾正措施:嚴厲限制氣洗方式,禁用薄舊泵管。泵管出口處的軟管數量不能超越兩條且彎折不宜超越90度。洗泵的水由攪拌車(chē)專(zhuān)門(mén)從攪拌站裝滿(mǎn)運送到現場(chǎng)運用。增強人員平安操作培訓。


2)某工地施工十五層柱墻時(shí),泵送時(shí)潤管的水和砂漿都未能泵出,形成已發(fā)貨混凝土全部退車(chē)。


緣由剖析:在施工十四層梁板完畢后,拖泵切割環(huán)漏水嚴重,用水洗方式無(wú)法洗出全部混凝土,殘留局部混凝土和水泥袋在管道中。


糾正措施:活期反省和改換切割環(huán)等易損配件。洗管時(shí)應先將布料桿折除分開(kāi)清洗,洗管終了必需反省水泥袋已洗出,接收前必需反省管道能否遲滯。

5 現場(chǎng)施工管理


[實(shí)例24] 泵送砂漿澆入構造部位。


某工地二層梁板拆模后,發(fā)現部分梁底呈現反砂掉皮景象。


緣由剖析:泵送混凝土前運用清水和同配合比砂漿光滑管道時(shí),將砂漿集中澆筑到梁底,由于水和砂漿混和后強度降低,而形成反砂和脫皮景象。


糾正措施:泵送混凝土前,光滑用的水泥砂漿應分分布料,不得集中澆注在同一處。


[實(shí)例25] 不同外加劑混用。


某工程供給時(shí)配合比采用聚羧酸減水劑,而現場(chǎng)質(zhì)檢員未留意配合比中外加劑種類(lèi),當現場(chǎng)坍落度偏小時(shí),按萘系減水劑調整量參加萘系減水劑8kg,形成混凝土和易性差退回。


緣由剖析:現場(chǎng)質(zhì)檢員對新技術(shù)新知識掌握缺乏,聚羧酸減水劑和萘系減水劑混用時(shí)不相溶,形成混凝土和易性差。


糾正措施:由實(shí)驗室增強對現場(chǎng)質(zhì)檢員培訓,不同外加劑不得混用。


[實(shí)例26] 柱子拆模脫皮。


11月份某廠(chǎng)房一層柱施工后撤除模板,發(fā)現柱子外表混凝土零落。


緣由剖析:11月份遇氣溫驟降,混凝土凝結工夫偏長(cháng),拆模工夫太早,形成外表脫層。


糾正措施:常常關(guān)注天氣預告,遇天氣降溫時(shí),應調整外加劑配方中緩凝成分,防止凝結工夫太長(cháng)。


[實(shí)例27] 混凝土路面起殼,裂痕。


某日施工市政路途抗折4.5MPa,割縫一側呈現數條細長(cháng)裂痕。某工地施工路面時(shí),上部混凝土起殼,而下部混凝土還未硬化。


緣由剖析:路面施工終了,割縫工夫太晚,將外表已硬化的混凝土拉裂?;炷聊Y工夫偏長(cháng),而外表未掩蓋和澆水。


糾正措施:留意施工抹面養護,切縫工夫應在混凝土到達設計強度25%~30%時(shí)切割,混凝土凝結工夫不宜過(guò)長(cháng)。


[實(shí)例28] 空中的面層起粉。


某工地施工地下室面層C20混凝土,外表呈現起粉景象。


緣由剖析:施工單位下達義務(wù)單爲地下室找平層,未闡明爲車(chē)庫耐磨地坪,配合比中摻粉煤灰占膠結材15%,呈現粉煤灰上顯現象。


糾正措施:由施工方在消費方案和義務(wù)單下達時(shí)寫(xiě)清澆筑部位,對該部位配合比宜摻粉煤灰摻量小于8%。


[實(shí)例29] 水下樁施工堵管、斷樁。


水下樁施工時(shí),由于等尾數工夫長(cháng)、路況差形成陷車(chē),又無(wú)法及時(shí)施救,泵車(chē)毛病未及時(shí)改換或鋼筋籠卡住導管形成斷樁。


緣由剖析:水下樁施工時(shí),必需保證延續澆灌,避免混凝土分層離析和中綴工夫太長(cháng)。


糾正措施:水下樁施工必需預備充足車(chē)輛,泵車(chē)設備殘缺,保證延續供給,并制定應急措施,避免設備毛病時(shí)形成斷樁。


[實(shí)例30] 樁基混凝土強度偏低。


某工地施工時(shí),由于泵車(chē)堵管時(shí)正下暴雨,形成樁內流入少量雨水,樁基抽芯強度偏低,而規范養護試件強度契合要求。


緣由剖析:該樁爲人工挖孔樁,芯樣上部和中部強度合格,下部偏低,應是樁內有積水未抽潔凈形成水灰比偏大,強度降低。


糾正措施:供給人工挖孔樁時(shí),應反省樁底水能否抽干,下暴雨時(shí)盡量防止施工樁基。


[實(shí)例31] 同條件試件強度不合格。


某工程一層夾層墻柱同條件試件抗壓強度C35,規范養護試件強度契合要求,而同條件養護試件只到達85%。


緣由剖析:夏季施工的現場(chǎng)同條件養護試件在未到達600℃·地利就送檢,而形成強度偏低。


糾正措施:要求工地增強同條件養護試件管理,記載每天均勻溫度和累計溫度,抵達要求時(shí)才干送檢。


[實(shí)例32] 樓板裂痕與養護。


某工地18層梁板C30泵送混凝土,呈現外表塑性裂痕。


緣由剖析:當空氣濕度<100%,混凝土外部水分蒸發(fā)就會(huì )發(fā)生干縮。在澆注完混凝土后,施工人員未及時(shí)在初凝行進(jìn)行二次抹面和掩蓋,并澆水養護,且外界天氣酷熱,高層風(fēng)速很大,形成混凝土拉應力大于混凝土晚期抗拉強度而發(fā)生裂痕。


糾正措施:增強對施工單位宣貫,針對施工班組要求在混凝土初凝前二次抹壓,消弭晚期塑性膨脹裂痕,盡早澆水或噴霧養護避免外表干縮,并應履蓋塑料薄膜或養護毯。有條件的施工單位可搭擋風(fēng)墻或遮陽(yáng)篷,做好保溫保濕任務(wù)。


[實(shí)例33] 外墻裂痕。


某工程地下室外墻強度等級C40P10泵送施工,拆模后一個(gè)月內多條豎向貫串裂痕,位于柱側一米、跨中部位及啟齒部位下方。


緣由剖析:反省外墻程度筋間距達200mm,拆模后臨時(shí)曝露于空氣中,未及時(shí)做防水和回填。


糾正措施:墻體易于呈現豎向膨脹裂痕,程度筋間距宜小于150mm,墻體中部和端部300~400mm范圍內程度筋間距宜爲50~100mm,墻體與柱子銜接部位宜拔出1500~2000mm、φ8~10mm增強筋,拔出柱子200~300mm,拔出邊墻1200~1600mm;構造啟齒部位、變截面部位和出入口部位過(guò)量添加附加筋。墻體拆模后不易養護,應采用花管?chē)娏軋猿譂穸?,增加混凝土膨脹,并盡快做防水和回填任務(wù)。


[實(shí)例34] 地梁承臺沉縮。


某工地的地梁呈現沿鋼筋方向沉縮裂痕。


緣由剖析:施工進(jìn)程混凝土采用泵送施工,坍落度較大,澆注后砂石等骨料密度較大的資料向下遷移,遇到鋼筋阻隔,就會(huì )沿鋼筋走向發(fā)生裂痕。


糾正措施:混凝土坍落度不宜過(guò)大,澆注終了用振搗棒振搗后,在初凝前一小時(shí)左右應再次振搗并抹平。

 

[實(shí)例35] 柱底爛根呈現蜂窩麻面。


某工程澆筑一層柱非泵送C30混凝土,拆模后在柱子底部和邊角呈現蜂窩麻面。


緣由剖析:柱子高度超越4米,鋼筋較密,混凝土從頂部灌注時(shí)發(fā)生離析。


糾正措施:要求施工單位先澆筑同強度等級的砂漿墊底,然后澆筑混凝土,配合比砂率宜適當添加。
 

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